搗固焦爐側(cè)裝煤除塵器煙塵凈化技術(shù)交流
搗固焦爐除塵器,焦爐側(cè)裝煤除塵改造,搗固焦爐地面站除塵器搗固焦爐的煙塵污染控制有幾種方式,其中以爐頂消煙車為主體控制方式和導煙車與地面站相結(jié)合的控制方式兩種形式較為多見,改造后的裝煤導焦系統(tǒng)_能滿足搗固焦爐的除塵。
1.1 爐頂消煙車濕法除塵工藝。 爐頂消煙車由燃燒室、洗滌塔、風機、供水槽、排水槽、水泵及車體等部分組成。裝煤餅時,煙塵凈化車在爐頂上通過活動套筒與焦爐炭化室頂孔接通,啟動水泵及風機,吸走裝爐時產(chǎn)生的煙氣,煙氣進入具有自動點火的燃燒室與2次空氣進行燃燒,燃燒后的高溫煙氣被吸入旋流板洗滌塔內(nèi),經(jīng)水洗滌凈化后含塵量降至150~250mg/m3,然后由風機抽至煙囪排入大氣。大連化工廠、鎮(zhèn)江焦化廠及德國菲爾斯特豪森煉焦廠等采用這種方式,這種方式已達不到現(xiàn)行我國要求的排放標準。
爐頂消煙車的另一種形式_是“跨越管”式消煙技術(shù)。目前國內(nèi)外都有使用,由于導煙量還不能滿足對煙塵捕集的要求,所以現(xiàn)階段還不能推廣普及。
1.2爐頂導煙車配合干式除塵地面站除塵工藝。
系統(tǒng)由移動和固定裝置兩部分組成,移動裝置設在導煙車上,固定裝置包括裝于焦側(cè)爐頂?shù)膸L翻板的煙氣轉(zhuǎn)換閥、連接管道與地面除塵站。采用干法除塵地面站除塵技術(shù)對焦爐裝煤煙塵進行治理是目前能滿足排放達標要求的主推途徑,而要使干法除塵地面站能長期穩(wěn)定地運行,__對除塵器的濾袋加以保護,防止焦油及碳黑灰粘結(jié)濾袋以延長其使用壽命,這也是搗固焦爐裝煤除塵設計成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
搗固焦爐側(cè)裝地面除塵站的選擇
針對傳統(tǒng)“二合一”地面站出現(xiàn)的問題,經(jīng)認真分析論證,我公司在焦爐地面除塵站確定了裝煤、導焦"二分式"的方案,確保裝煤煙氣不進入地面站,_裝煤荒煤氣回收利用。
新建布袋除塵除塵設施專用導焦除塵使用,改造現(xiàn)有爐頂消煙除塵車,選擇德國裝煤煙氣導入相鄰結(jié)焦末期碳化室的技術(shù)。改造后的裝煤導焦系統(tǒng)_能滿足搗固焦爐的除塵。
增加30MPa的氨水系統(tǒng),在裝煤機側(cè)形成局部負壓,消除裝煤機側(cè)冒煙現(xiàn)象。
(1)增加陣發(fā)性高溫煙氣冷卻分離阻火器
為保護布袋,增加系統(tǒng)的安全性,在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器之前,增加陣發(fā)性高溫煙氣冷卻分離阻火器,降低煙氣溫度,增加系統(tǒng)的防護功能。
(2)攔焦車液壓系統(tǒng)改造
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環(huán)系統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。_換了液壓控制系統(tǒng)的全部元件。針對機械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進行了防火處理。
由于工藝的不同,液壓站位置由爐頂改至第三軌外側(cè),大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預噴涂、排灰、噴吹系統(tǒng)改造
改造后裝煤煙氣不再進入地面站,因此預噴涂系統(tǒng)失去作用,預噴涂系統(tǒng)所存在的問題都不存在了。脈沖噴吹閥采用了進口產(chǎn)品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設備的工作穩(wěn)定性,_了噴吹效果。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用進口產(chǎn)品,在試運行期間工作穩(wěn)定。將原CaCO3粉噴涂料改為導焦粉噴涂,采用雙管路多點噴涂,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路。依靠出焦風機高速時產(chǎn)生的負壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利于下灰。通過實際運行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現(xiàn)象,灰料能夠排到刮板機內(nèi),_了可燃物快速排到倉外,抑制了碳在倉內(nèi)發(fā)生氧化反應,消除了倉內(nèi)著火的可能性。
(4)增設獨立裝煤除塵裝置
過濾面積為2532m2的裝煤除塵裝置主要由除塵器本體(包括1344條除塵布袋及骨架)、頂部脈沖噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料助卸采用了新型的_聲波清灰裝置,能夠有效地清理布袋及倉內(nèi)壁表面的灰料。增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質(zhì)對除塵器進行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內(nèi)析出水分,防止煙灰在倉內(nèi)板結(jié),增強了煙灰的流動性。
由于改造后的裝煤除塵系統(tǒng)增加了混風裝置,所需風量比原系統(tǒng)大,原設計風機的工作能力已不能滿足新系統(tǒng)的要求。為此,_換出焦除塵風機及電機,風量提高為230000m3/h,配套電機由_新為630kW。
(5)新增集中潤滑系統(tǒng)
地面除塵站
加油點眾多,除個別加油點外,采用人工加油效率低,操作不便,所以地面站采用了集中潤滑方式,對絕大多數(shù)潤滑點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥桿兩端軸承,刮板機前后鏈輪兩端軸承共88個潤滑點。運行期間各加油點出油均勻,潤滑良好,_了設備的穩(wěn)定運行。
(6)新增實時監(jiān)控系統(tǒng)
新增了設備實時監(jiān)控系統(tǒng),對主要的裝煤工藝參數(shù)實現(xiàn)了模擬量顯示,對導焦系統(tǒng)也進行了狀態(tài)顯示,實現(xiàn)了對部分閥門及設備的遠程控制。